Introducción
La empresa cubana actual actúa en un medio que le formula cada vez
mayores exigencias (en volumen, surtido, costos, plazos de entrega,
calidad y flexibilidad) ante mayores restricciones en la estructura y
volumen de los recursos. La solución de esta principal contradicción en
la actividad de la empresa debe hacerse aplicando la filosofía de que la
función es elevar sistemáticamente el nivel de satisfacción de las
exigencias crecientes de la sociedad. Para aplicar esta filosofía la
dirección de la empresa debe desarrollar una elevada iniciativa y
creatividad en la búsqueda y aplicación de formas y métodos nuevos para
lograr una mayor satisfacción de las exigencias incluso en el marco de
la disminución de recursos.
Las herramientas con que cuenta la dirección de la empresa para
solucionar esta permanente contradicción es la innovación técnica y el
perfeccionamiento organizativo, aspectos que no pueden ser aplicados en
forma separada. Dentro del perfeccionamiento organizativo juega un papel
esencial el desarrollo de la gestión de la producción.
La Gestión de Procesos tiene como objetivos perfeccionar, diseñar y
operar los subsistemas de organización, planificación y control de los
sistemas productivos (de bienes y servicios), con el propósito de
hacerlos eficientes, eficaces y competitivos; a partir de aplicar las
tendencias más modernas, adecuadas a las peculiaridades y
características de cada empresa y a las exigencias del desarrollo
técnico, político, económico y social del país.
El trabajo eficiente de la planificación operativa en la producción
seriada se ve influido por la elección adecuada del tamaño del lote de
producción, el que tiene la particularidad de contribuir en la magnitud
de las normativas restantes.
El presente trabajo desarrollado en el Centro de Histoterapia
Placentaria. Planta el cual se encuentra ubicado en calle 173 y
autopista novia del Mediodía, se producen varios medicamentos tales
como: Melagenina Plus, Coriodermina, Loción Piloactiva y Champú
Piloactivo, utilizados para la cura de Vitíligo, Psoriasis y Alopecia
respectivamente. Se pretende utilizando técnicas de Gestión de Procesos
analizar el tamaño del lote óptimo de Champú Piloactivo.
Por tanto, los objetivos del presente trabajo son:
1. Determinar el tamaño del lote óptimo de producción de Champú
Piloactivo
2. Determinar el tamaño del lote decisión de Champú Piloactivo
3. Determinar el tamaño del lote de lanzamiento de Champú Piloactivo
4. valorar económicamente el uso del lote optimo de Champú Piloactivo
Para esto ha sido desarrollado en el Capítulo II el método de
determinación del lote óptimo que considera los costos, así como el
análisis de los diferentes costos que influye en estos. Se determino
además el tamaño del lote decisión analizando todos los factores que
influyen en el mismo.
Así mismo se determino el lote de lanzamiento necesario considerando las
perdidas durante el proceso de fabricación del Champú Piloactivo.
El Capítulo I esta destinado a caracterizar el Centro, donde se realiza
este estudio y el puesto de trabajo de la línea de producción de Champú
Piloactivo.
El Capítulo III se realiza una valoración económica a partir de los
resultados anteriores.
En el presente trabajo se utilizaron diferentes métodos y técnicas entre
los que se encuentran el método del costo mínimo para la determinación
del lote optimo, prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para el
procesamiento de los datos estadísticos, etc.
Fundamentación Teórica
La Gestión de Procesos constituye la actividad sistemática del colectivo
laboral de un sistema productivo dirigida a garantizar un conjunto de
métodos, procedimientos y medidas que aseguren la más racional y
armónica conjugación cualitativa y cuantitativa de los objetos, medios y
fuerza de trabajo en tiempo y espacio a lo largo de todo el ciclo
logístico de manera que se garantice la máxima satisfacción del cliente
con una elevada eficiencia, eficacia y competitividad.[1]
Producción seriada. Producción que se caracteriza por una nomenclatura
limitada de artículos elaborados periódicamente, por lotes que se
repiten a su vez la producción en serie se clasifica en tres grupos:
gran serie, mediana serie y pequeña serie.2
Modelo consecutivo: Consiste en que todos los OT de un lote de
producción son procesados en cada operación antes de pasar a la
siguiente. Se infiere que este modelo de desplazamiento garantiza plena
continuidad en el trabajo de los equipos o puestos de trabajo, pues
estos funcionan ininterrumpidamente hasta procesar el lote completo. Sin
embargo, no logra la continuidad en el flujo de producción ya que hay
interrupciones debido a que cada pieza no se traslada inmediatamente a
la operación siguiente. Es el más sencillo de los modelos pero tiene
mayor duración del ciclo tecnológico.2
Lote de producción: se define como el grupo de piezas en bruto de una
misma denominación y tipo de dimensión entregado de una sola vez o de
línea continúa a la producción durante un intervalo de tiempo
determinado que requiere el consumo de un solo ajuste del equipo.1
El ajuste de los equipos: comprenden todas aquellas actividades que son
necesarias ejecutar para la preparación de los mismos, de forma tal que
puedan ejecutar determinada operación tecnológica sobre determinado
objeto de trabajo.1
Costo Total (CT): Costo total de producción expresado en unidades de
valor.1
CT = CF + CL + CR + CPP
Costo total de fabricación de los artículos (CF): estos costos son los
que incurren independientemente del tamaño del lote, son producidos por
el gasto de la mano de obra, materia prima, materiales, amortización del
medio básico, aporte a la seguridad social, etc. 1
CF = N * CU
N: Cantidad de artículos a fabricar
CU: Costo unitario de fabricación de un artículo (pesos por unidad)
Costo de lanzamiento (CL): son aquellos que varían con el número de
veces que se fabrica el artículo, no dependiendo del tamaño del lote de
producción ya que estos costos se ocasionan producto de las actividades
que deben realizarse para preparar la fabricación de un determinado tipo
de artículo.1
CL = L * Ce
L: Número de lotes de producción a fabricar en el período (L = N)
q
q: Tamaño del lote de producción
Ce: Costo de lanzamiento para un lote de producción del artículo
En el Ce se incluyen los gastos siguientes:
Gastos administrativos de preparación técnica de la producción.
Comprende la inspección de planos, carta de ruta operacional, órdenes de
trabajo, lista de materiales, etcétera.
Gastos asociados a la preparación de las operaciones (de planificación
calendario, lanzamiento, control, etc.).
Gastos en el ajuste de los equipos. Poner a punto los equipos, montar y
desmontar los aditamentos y cambio de utillaje tecnológico.
Costos de especialización en la operación. Se requiere de un tiempo para
poder adquirir el ritmo de trabajo, tiempo durante el que existe una
baja de producción y ocasionan artículos defectuosos, todo lo cual
contribuye a elevar los costos.
Costo total de almacenamiento (CA): estos gastos están asociados al
nivel de inventarios del artículo determinado.1
CA = S * Ca
S: Variación en el tiempo de las existencias del artículo de
almacenamiento.
Ca: Costo unitario de almacenamiento para el artículo.
Los gastos incluidos en Ca son los siguientes:
Gastos de almacenamiento de un artículo durante un año (amortización de
las construcciones y equipos de almacenamiento, salarios para mantener
el almacenamiento y su correspondiente aporte a ala seguridad social,
gastos de energía para el almacenamiento y conservación).
Gastos de inmovilización de recurso: Cada artículo almacenado constituye
un medio de rotación y como tal un recurso inmovilizado, dentro de este
costo, puede decirse que es el gasto fundamental.
Cu * Ke
Cu: Costo unitario de fabricación del artículo.
Ke: Coeficiente normativo de efectividad de los gastos. Se valora al
nivel de interés por los créditos para medios de rotación (puede tomarse
su valor igual a 0,12).
Gastos por las pérdidas que ocurren en el almacenamiento, proporcionales
a la magnitud del mismo. 1
Costo total asociado a la producción en proceso (CPP): estos son los
gastos relacionados con los recursos en proceso de los artículos o
piezas aún no terminados y que se encuentran en un estadio de su proceso
de producción.1
CPP: q T’c * f * N * Cr
D
q: tamaño del lote de producción
N: cantidad total de artículo a fabricar en período seleccionado.
T’c: Expresión de la duración del ciclo tecnológico
T’c = (desplazamiento consecutivo)
T’c = Tlarga (desplazamiento paralelo)
T’c = (desplazamiento combinado)
F: Coeficiente que expresa las proporciones del ciclo total de
producción en relación con el tecnológico es igual al inverso del
coeficiente de continuidad
F=
D: Periodo de tiempo en que se fabricará el artículo en las unidades de
T’c (periodo calendario natural) 1
Coeficiente de serialidad. Identifica el tipo de producción de un
puesto de trabajo, proceso o subdivisión productiva. La expresión de
cálculo es:
donde:
Kof – coeficiente de serialidad o de piezas por puesto
O – número total de piezas por operación
P – número total de puestos de trabajo
Dinámica del rendimiento. Exige que la organización de la producción
adoptada garantice un crecimiento sistemático de los indicadores de
eficiencia, así como, elevar el contenido de trabajo de los obreros y
lograr las condiciones de trabajo seguras y apropiadas. Los indicadores
de eficiencia son: volumen de producción, costo de producción,
productividad, plazo de entrega.
Fiabilidad. Requiere el funcionamiento del sistema de producción durante
un largo período sin afectaciones en las variables de resultado, las
cuales son, surtido, volumen, calidad, costos y plazo.
INDICADOR: Cantidad consecutiva de meses en que se cumplen los planes de
producción en surtido, volumen, calidad, costos y plazo.2
Estabilidad. Demanda adoptar una organización de la producción que
permita prever y resolver profilácticamente los problemas que surgen sin
necesidad de la intervención de los niveles superiores.
INDICADOR:
Donde:
- producción promedio por intervalo
s - desviación típica de esa producción promedio
s / X - es el coeficiente de variación (r en los paquetes estadísticos)
1
CAPÍTULO I CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1. ‑ Datos Principales sobre el Centro
Nombre del Centro: Centro de Histoterapia Placentaria.
Ubicación del Centro: Calle 173 y Autopista Novia del Mediodía, Valle
Grande La Lisa Esq. 43 calle 18 Playa
Código de la División Política‑Administrativa: 300.0.7310
Extensión aproximada: 25 000 m
Cantidad de trabajadores: 175
Misión Social:
El Centro de Histoterapia Placentaria, de Ciudad de la Habana, Cuba es
una institución dedicada a la búsqueda de nuevos medicamentos y
cosméticos a partir de la placenta humana. Fue creada el 25 de abril de
1986.
En la actualidad el centro está constituido por dos áreas que dedican a
las siguientes actividades:
Investigación y Servicios Clínicos:
Servicios clínicos para pacientes cubanos y extranjeros afectados por
Vitíligo, Psoriasis y Alopecia.
Búsqueda de nuevos medicamentos y cosméticos en la placenta humana.
Optimización de los tratamientos actualmente establecidos para el
Vitiligo, Psoriasis y Alopecia.
Docencia médica Post-grado.
Gestión Empresarial y Producción:
· Comercialización de los productos derivados de la placenta humana
· Producción de medicamentos, cosméticos, nutrientes y diagnosticadores
extraídos de la placenta humana,
· Escalado tecnológico de los nuevos productos.
Valores que crea el Centro anualmente:
MN: 1079.84 MMP MLC: 1042.8 MMUSD
Planta Clínica
Producción de medicamentos: Producción de medicamentos:
MN 940.6 MP MN: 139.24 MP
MLC 414.2 MUSD MLC: 440.6 MUSD
Consultas: 93.2 MUSD
Tratamientos: 94.8 MUSD
1.2. - Descripción del proceso de producción de Champú Piloactivo
El proceso de producción del Champú Piloactivo comienza con el paso de
recepción y pesada de la materia prima, de aquí se pasa al área de
reactores donde se conforma la base y posteriormente se le adiciona el
principio activo, el cual se obtiene en un proceso auxiliar dentro de
otra línea de producción. Este proceso de adición se realiza en tres
partes, es decir, se realizan tres adiciones con sus respectivos tiempos
de mezclado; a partir de aquí se toman las muestras para analizar el
producto en los laboratorios de química, biología y microbiología.
Cuando se recibe la liberación del lote, el mismo pasa al área de
llenado donde el producto es envasado en frascos de 200 ml y
posteriormente es etiquetado y embalado. Un lote de producción esta
conformado por 10 000 unidades. Posteriormente se toman las muestras
para la liberación del lote almacenándose el producto en el almacén de
producción en proceso hasta que se libere el lote y se transfiera al
almacén de producto terminado donde concluye el ciclo de producción.
1.3 Caracterización del sistema productivo
Para la caracterización del sistema productivo de champú Piloactivo en
el centro de historerapia placentaria es necesario establecer una
correlación entre los factores externos e internos que lo determinan,
siendo los principales: (Ver anexo 5)
Factores externos:
La demanda, aunque no se conoce su magnitud se comporta mayor que la
capacidad debido fundamentalmente a que es un producto que puede ser
utilizado tanto como un producto farmacéutico medicinal como cosmético y
esta posibilidad no es explotada en frontera
La cantidad de consumidores que demandan este producto son pocos. Esto
esta motivado a que este producto es comercializado en el territorio
nacional como medicamento y distribuido únicamente a la población a
través de EMSUFARMA. Además de este distribuidor nacional están como
consumidores principales la exportadora Heber BIOTEC encargada de la
venta y distribución internacional así como la clínica de nuestro propio
centro la cual es la razón de ser de nuestra planta productora y
lógicamente nuestro principal cliente.
El comportamiento de la demanda es uniforme dado fundamentalmente a que
se tienen tres clientes fundamentales y el resto de la demanda se
comporta como un porciento de la demanda de los clientes habituales.
La tendencia del diseño con relación a la moda es muy estable por cuanto
el diseño del producto es el mismo básicamente solo cambia, el texto, en
relación con el idioma del país de destino o algún requerimiento de
determinado cliente con relación a normas, regulaciones, etc. de acuerdo
al destino del producto.
Factores internos:
El tipo de producción de champú Piloactivo es gran serie por cuanto se
ha calculado el coeficiente de serialidad y se obtuvo como resultado un
valor de 1.33. (Ver anexo 4 coeficiente de serialidad)
La duración del ciclo de producción es Largo por que depende de pruebas
de laboratorio tanto químico- físico, biológico y viral lo cual demora
en muchos casos el resultado de estas de 2 a 3 días, además antes de
declarar el producto como producto terminado se realizan nuevas pruebas
de laboratorio demorándose hasta un día más.
La conservación del producto se realiza en condiciones de almacenamiento
que requieren climatización entre 20 y 25 °C, además que de ser un
producto perecedero el cual tiene como fecha de caducidad o vencimiento
3 años.
Los medios para el movimiento del material son flexibles. Entre los que
se encuentran carretillas manuales, montacargas, parles de madera, etc.
El modelo de desplazamiento que sigue el proceso productivo del Champú
Piloactivo se puede decir que es modelo de desplazamiento consecutivo
por cuanto cada lote de producción es procesado completo en cada
operación antes de pasar a la siguiente. Esto esta condicionado
básicamente por un aspecto, debido a que son productos farmacéuticos de
uso humano, en los cuales se exige que cumplan rigurosos parámetros de
tipo biológico y químico por tanto después de cada operación se deben
tomar muestras del producto y realizar análisis de laboratorio. Solo
después que el producto cumpla con estos valores es que puede continuar
con la siguiente operación, por ejemplo después que el producto pasa por
el área de reactores donde es confeccionada la base y agregar el
principio activo hasta tanto no se tenga la aprobación del departamento
de calidad este lote no pasa para el área de llenado y envase en las
cuales se toman muestras nuevamente de tipo físico químico para poder
pasar el producto de producto en proceso a producto terminado. (Ver
anexo 12)
1.4 Clasificación del sistema productivo
El sistema productivo de champú Piloactivo se clasifica de la siguiente
forma (Ver anexo 6):
En cuanto a la relación productor-consumidor la producción de Champú
Piloactivo se clasifica como contra existencia debido a que la línea de
productos es estandarizada, el sistema de producción consiste en
mantener el inventario para pedidos futuros y no para los pedidos del
momento, estos se suplen con las existencias. Además de que no se conoce
con un alto grado de exactitud la demanda existe en algunos casos poca
correlación entre los pedidos y lo que se produce.
La forma de ejecutar la producción es programado por cuanto se programa
la producción con relación al comportamiento histórico del producto y
con el objetivo de mantener un determinado nivel de inventario, aun
cuando no se conoce la totalidad de la demanda que se pueda traducir en
pedidos reales en determinado periodo, si se conoce el comportamiento
histórico de nuestros principales clientes por lo que permite
conjuntamente con lo anterior poder planificar la producción, además
cada lanzamiento se realiza con un mismo tamaño de lote.
El elemento a optimizar es la materia prima debido a que son productos
importados a demás de su elevado costo en divisas.
1.5 Análisis de las exigencias técnico-organizativas
Las exigencias técnico-organizativas que deben analizarse son dinámica
del rendimiento y fiabilidad que son analizables en todo tipo de sistema
y la estabilidad que corresponde a un sistema que trabaja contra
existencias.
Dinámica del rendimiento
Para el análisis de la dinámica del rendimiento se tomaron los valores
del costo por peso y productividad del trabajo de enero de 2002 hasta
febrero de 2003 (Ver anexos 7,8)
En el comportamiento del costo por peso (Ver anexo 7) se puede observar
que tuvo un desarrollo descendente durante periodo de enero 02 hasta
marzo 02 y un crecimiento ascendente en el periodo de julio 02 a febrero
03.
En el periodo de abril02 a junio02 se observa un comportamiento anormal
del costo por peso debido a que en este tiempo la planta se encontraba
dentro de un proceso inversionista que elevo considerablemente los
costos y la producción durante este tiempo fue prácticamente nula.
Otro indicador de eficiencia que se utilizo para analizar la dinámica
del rendimiento fue la productividad del trabajo (Ver anexo 8) la cual
en el primer trimestre de 2002 se comporto de forma estable a pesar del
mes de enero. En el segundo trimestre se observa una disminución
considerable de la productividad del trabajo, esto esta motivado como se
explico anteriormente al proceso inversionista que tuvo lugar en esos
meses, incluso, se puede ver que toma valores negativos lo que es
producto de la forma en que se calcula es parámetro el cual es el
resultado de dividir la variable Valor agregado entre el promedio de
trabajadores. A su vez valor agregado es el resultado de restarle a la
producción bruta el consumo de material y los servicios recibidos. Por
tanto al disminuir en estos meses el nivel de producción y aumentar
considerablemente el consumo de material y los servicios recibidos llego
el momento que el valor agregado fue negativo y por tanto este signo lo
tomo también la productividad del trabajo.
Este mismo proceso permite que en el trimestre posterior la
productividad tome los valores máximos debido a que disminuyen de forma
apreciable el consumo de material y los servicios recibidos. En el
ultimo trimestre del año 2002 y el inicio del 2003 la productividad del
trabajo se comporta de forma estable oscilando entre los 1500 pesos por
trabajador.
Fiabilidad
Para realizar el análisis de fiabilidad se utilizo el porciento de
cumplimiento del plan de ventas en el periodo de enero 02 hasta febrero
03 (Ver anexo 9).
El porciento de cumplimiento del plan de ventas se comporto de forma
negativa en el periodo analizado, solo se cumplió el plan en los meses
de julio, agosto y septiembre del 2002. Esto estuvo motivado en su mayor
parte en la forma en que se realizan los planes de venta, los cuales se
realizan de forma empírica por los especialistas del área tomando como
referencia las ventas de los años anteriores y las probables solicitudes
del año venidero.
Estabilidad
Para el análisis de estabilidad se utilizan las ventas por meses
realizadas en el periodo enero02 a frebrero03. A estos valores se le
realizo la prueba de normalidad con un nivel de confianza del 95%,
calculándose la media y la desviación estándar. (Ver anexo 10)
Este resultado nos muestra una baja estabilidad.
Al realizar el análisis de este resultado el mismo arrojo los problemas
sgtes:
· Problemas con la planificación de la producción
· Problemas con el abastecimiento técnico material
· Diferencias en la rotación del producto en determinadas épocas.
· Problemas con el flujo de información
· Etc.
Estos problemas se evidenciaron por cuanto existen pedidos de ultima
hora que no se pueden realizar debido al tiempo en que se piden o al
tamaño del pedido etc., la no existencia en determinados momentos del
producto en el almacén, etc.
Se suma a esto dificultades con el abastecimiento de la materia prima,
la cual es en buena medida de importación. Otro aspecto importante es el
flujo de información el cual no ofrece garantías de poder contribuir a
una mayor gestión de producción y a su vez de ventas.
CAPITULO II Determinación del tamaño del lote óptimo de Champú
Piloactivo
2.1. ‑ Método del Costo Mínimo
Cuando estamos hablando de costo total puede existir que esta función
esta compuesta por varios términos dependientes de una variable común.
Existen situaciones donde uno o varios términos están en relación
directa con el costo total mientras que otros lo están en relación
inversa. Esto significa que un aumento o disminución de esta variable
provocara efectos contrarios en el costo total.
Si tomamos el tamaño del lote de producción como variable independiente
dentro de la función del costo total estaremos en unas de las
situaciones anteriormente expuestas. La tarea entonces es determinar el
valor de esta variable que minimice el costo total. (Anexo 1)
Para la obtención del objetivo de calcular el tamaño del lote óptimo es
necesario tener en cuenta el efecto que ocasionan diversos factores que
de manera directa o indirecta ejercen su influencia sobre este aspecto.
Entre esos factores se encuentran: el gasto de trabajo que se requiere
en el ajuste del equipo; las capacidades físicas de almacenamiento
intermedio (área y medios técnicos) existentes, el valor de los medios
circulantes de la empresa; la complejidad del artículo o pieza a
fabricar y su tecnología; la razón o ritmo, de consumo del artículo que
se fabrica por parte del taller o subdivisión productiva consumidora;
las características de los puestos de trabajo (productividad, cantidad
de artículos o piezas que se elaboran simultáneamente, la resistencia
del utillaje tecnológico que como dispositivos, aditamentos pueden
existir).
Como se hace necesario buscar la adecuada compensación entre ellos, se
utilizará el efecto económico que estos factores tienen, ya que cada uno
de ellos ocasiona un determinado gasto que variará su magnitud en la
medida en que varían el tamaño del lote de producción
El método que utilizaremos es el que considera los costos (de
almacenamiento, lanzamiento y producción en proceso). Teniendo en cuenta
los elementos que inciden en el costo total de una producción del tipo
seriada cuando se fabrica contra almacenes.
2.2 Determinación del tamaño del lote optimo de Champú Piloactivo
La determinación del tamaño del lote optimo parte de la formula del
costo total del producto
CT = CF + CL + CR + CPP
Donde:
CF: costo total de fabricación
CL: costo total de lanzamiento
CR: costo total almacenamiento
CPP: costo total de producción en proceso
Esta formula expresada en función del tamaño del lote queda:
Para determinar el tamaño del lote (q) se haya la primera derivada
respecto a (q) de esta expresión, quedando:
Igualando a cero y despejando a (q)
Sustituyendo los valores obtenidos en el área de economía:
Ca= 0.35
Cr= 1,332
Cl= 2713,06
Tc*F= 25.5
D= 756000
N= 260000
Tenemos
Por tanto el tamaño de lote óptimo en la línea de producción de Champú
Piloactivo es de 7722 frascos.
2.3 Lote decisión
Una vez calculado el tamaño del lote económico u optimo es necesario
adaptar este numero a las condiciones concreta del sistema productivo,
teniendo en consideración aspectos como son la capacidad de almacenaje,
la cual debe ser mayor a la del tamaño del lote a fabricar, la
producción mensual, la capacidad de los medios unitalizadores de carga
lo cual contribuye al uso eficiente y eficaz de estos y de los medios de
transporte utilizados, así como las características propias del producto
por cuanto se debe de tener en cuenta si el producto es perecedero el
tiempo de almacenaje debe representar una fracción pequeña del tiempo de
vencimiento del mismo, además se podría relacionar el tamaño del lote a
fabricar o decisión con la capacidad de producción de un día o un turno
de trabajo etc. todo esto condicionado con que la cantidad de lotes a
fabricar es un numero entero.
Al analizar estos aspectos se llego a 2 variantes, las cuales a su vez
nos llevan a 2 tamaños de lote decisión diferentes. Estos, en ambos
casos, están en una vecindad del tamaño de lote optimo calculado.
La primera variante analizada fue tomar todas las ventas realizadas
entre enero02 y marzo03(eliminando los meses de febrero02 hasta mayo02
por cuanto estos meses responden a una situación especial y podrían
tergiversar el resultado del análisis y su posterior utilización) con el
objetivo de acercar la producción a los niveles de ventas por meses,
esto permitiría que los productos estén en el almacén el tiempo mínimo
posible y garantizar que la fecha de vencimiento se aleje lo más posible
del tiempo en almacén, aun cuando el tiempo de caducidad del producto es
de 3 años. A este nivel de ventas por meses se le hallo el promedio y
sumo un 30% para suplir las fluctuaciones y un inventario de seguridad,
de aquí se obtuvo el siguiente resultado:
Ventas promedio por meses: 19615
Más 30 %: 25 892
Esta cantidad representa:
La segunda variante analizada permite un uso eficiente y eficaz de los
medios unitarizadores de carga con lo cual se obtiene un aprovechamiento
óptimo de la capacidad de almacenaje así como de los medios de
transporte. Consiste en acercar la producción a un número entero de
parles en los que se estiba el producto. Los parles que se utilizan son
de medidas estándar de 100 x 120 cm en los cuales se estiban 5 pisos con
15 cajas cada uno que contienen 25 frascos.
Por tanto la capacidad de cada parle es:
5 pisos/parle x 15 cajas / pisos x 25 frascos / caja = 1425
frascos/parle
por lo que al acercar esta capacidad al tamaño de lote optimo calculado
se tiene:
2.4 Lote de Lanzamiento
UNA vez calculado o determinado el lote decisión es necesario calcular
el lote de lanzamiento, lo que permitirá que se obtenga la cantidad
deseada al final de la producción. Es decir que al lote decisión
calculado es necesario añadirle las pérdidas durante el proceso.
Por tanto estas pérdidas son:
Perdida en área de Reactores 0.20 %
Perdida en llenado 5.00 %
Perdida en envase 0.20 %
Total 5.40 %
Para esto se utiliza la siguiente ecuación de balance:
Qi Ei Qf
Xi
Qi =
Donde:
Qi : Cantidad de producto que llega al proceso i
Ei : Proceso i
Qf : Cantidad de producto que sale del proceso i
Xi : Perdidas del proceso i
Por tanto a los valores calculado para lote decisión se le añade las
perdidas y esto representa el lote de lanzamiento, quedando:
De aquí se obtiene para cada lote decisión un lote de lanzamiento.
CAPITULO III
Análisis de alternativas y Evaluación Económica
A partir de los resultados del capitulo anterior se pasa a evaluar cada
una de las alternativas obtenidas y posteriormente realizar el análisis
económico de este resultado contra el sistema actualmente en uso. Por
tanto para realizar este análisis nos auxiliamos de la formula de costo
total en la cual se sustituyen los valores de lote decisión con el fin
de determinar el más económico.
Los tamaños de lote decisión obtenidos fueron los siguientes:
Para la segunda.
Por tanto si partimos de la formula del costo total y se obtuvo como
tamaño de lote optimo el numero 7722 el lote decisión más económico debe
resultar en una vecindad de este numero por cuanto la función cambia a
ambos lados de este numero(Ver anexo 1), por lo cual para realizar el
análisis se toman los valores más próximos a 7722 a la derecha y a la
izquierda.
Como se ve los números más próximos a 7722 por encima y por debajo son
los de la segunda alternativa 7125 y 8550 frascos.
Sustituyendo estos valores en la formula de costo total se tiene:
CT =
CT = 2 245 154.7 pesos
CT = 2 245 524.8 pesos
Como muestra el resultado el tamaño de lote decisión más económico es el
de 7125 frascos.
A raíz de esto es conveniente el análisis de cuanto es el costo total
cuando se realiza el tamaño de lote de 10 000 frascos y compararlo con
el calculado
Por tanto partiendo de la formula del costo total:
Sustituyendo para q = 10 000
CT =
CT = 2 250 728,4
Lo que representa una diferencia de 5 203.6 pesos de pérdida cuando se
usa el tamaño de lote igual a 10 000 frascos.
CAPITULO IV
Conclusiones
1. - Se calculo el tamaño de lote optimo a través de la formula de costo
total y se determino que el mismo es de 7722 frascos.
2. - Analizando todos los factores que intervienen, así como
económicamente las alternativas de este, se determino el tamaño del lote
decisión el cual es de 7125 frascos.
3. - Teniendo en cuenta todas las perdidas del proceso de producción del
Champú Piloactivo, a partir del lote decisión se obtuvo el tamaño del
lote de lanzamiento el cual debe ser de 7531 frascos.
4. - Al evaluar económicamente el uso del lote optimo se recogió como
resultado que se pierde una cantidad equivalente a 5 203.6 pesos al usar
el tamaño de lote actual.
Bibliografía
1. Taboada, R. Carlos y otros. Organización y Planificación de la
Producción. Primera parte. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana,
1987.
2. Fundora, M. Albertina y otros. Organización y Planificación de la
Producción. Segunda parte. Ed. MES. Ciudad de La Habana, 1987.
3. García G.J.; Acevedo. Suárez; Manual de Economía Industrial.
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