El presente Trabajo, el cual hemos llamado MANUAL; tiene como
finalidad mostrar las diferentes aplicaciones de las Técnicas de Estudio
del Trabajo, haciendo especial énfasis en las Técnicas de Medición del
Trabajo, aplicadas a la Síntesis de la Administración en las diferentes
áreas de la empresa:
PLANEACIÓN.
ORGANIZACIÓN.
DIRECCIÓN.
CONTROL.
Y poder ver de esta manera que el tiempo estándar juega un papel muy
importante dentro de cualquier organización, el cual se puede aplicar a
cualquier área de trabajo.
Lo que siempre debemos recordar es que el Tiempo Estándar no solo lo
podemos aplicar a los Recursos Humanos, sino también es aplicable a los
Recursos Tecnológicos como a los Recursos Financieros.
CONSIDERACIONES.
ASPECTOS IMPORTANTES.
-La idea de no presentar una parte que se llame Marco Teórico es que la
teoría se maneje dentro del cuerpo del trabajo antes de presentar los
ejemplos.
-Para presentar este trabajo profesionalmente, primero es
necesario establecer la forma de redactarlo. La sugerencia es que sea en
infinitivo y en forma impersonal, incluyendo el prólogo.
-Hay que tratar de ser concisos y claros en dicha redacción.
-Checar
el contenido y quitar, agregar y/o cambiar de orden lo que se crea
conveniente.
-Si vamos a dividir esto hay que hacerlo lo más pronto
posible para tener tiempo de revisarlo y estandarizar de manera que no
se note dicha división en el trabajo.-Creemos que deberíamos de tener el
cuerpo del trabajo antes de ir a la empresa para saber específicamente
lo que estamos buscando. El cuerpo sería la justificación, finalidad,
conceptos y apéndices, para que después de la visita completemos con los
ejercicios, el prologo, la introducción y afinemos los detalles de todo
el trabajo para llevarlo a revisión antes de entregarlo definitivamente.
-Checar el formato y quitar o agregar.
JUSTIFICACIÓN.
El presente manual debe su existencia a la necesidad de establecer los
pasos necesarios para la aplicación de las técnicas de Estudio de Trabajo,
específicamente de Medición del Trabajo a la Administración de las Empresas.
Las técnicas que aquí se presentan corresponden al nivel de un alumno de
cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la UPIICSA.
Dado que es imposible generalizar esta metodología para aplicarla a una
Industria cualquiera, debido a la gran cantidad de giros de las organizaciones
industriales y debido también a la falta de experiencia de los autores del
presente manual, se opta por enfocar el estudio a TUTSI, esperando que le sea de
utilidad a dicha empresa y, aunque se trata de casos específicos, que sirva al
futuro Ingeniero Industrial a resolver problemas que se le puedan presentar en
su vida profesional basándose en las técnicas mencionadas y ayudándose de los
problemas aquí resueltos.
FINALIDAD.
ü MISIÓN.
ü VISIÓN.
ü PROPÓSITOS.
ü OBJETIVOS.
LA ADMINISTRACIÓN Y LA MEDICIÓN DEL TRABAJO.
Para adelantarse a este estudio es necesario primero recordar las
definiciones básicas y establecer la relación existente entre la administración
y el estudio del trabajo, específicamente, la medición del trabajo.
La definición etimológica de la palabra Administración está conformada
por el prefijo “ad”, que significa hacia y “ministrario”, palabra que a su vez
viene de “minister” que significa inferioridad y “ter”, que es un término de
comparación.
SÍNTESIS DE ADMINISTRACIÓN.
PLANEACIÓN.
| -Propósitos. | ||
| -Importancia de los Propósitos. | ||
| -Características. | ||
| -Investigación. | ||
| -Premisas. | ||
| -Objetivos. | ||
|
Objetivos Específicos Concepto Importancia Principios Tipología de la Planeación Etapas de la Planeación |
-Lineamientos. | |
| -Estrategias. | ||
| -Políticas para Establecer Objetivos. | ||
| -Importancia. | ||
| -Lineamientos para Establecer Estrategias. | ||
| -Clasificación de las Políticas. | ||
| -Lineamientos para Elaborar un Programa. | ||
| -Presupuestos. | ||
| -Características Distintivas. | ||
| -Clasificación de los Presupuestos. | ||
| -Planes. | ||
| -Técnicas de planeación. |
ORGANIZACIÓN.
| -División del Trabajo. | ||
| -Jerarquización. | ||
| -Departamentalización. | ||
| -Descripción de Funciones, Actividades y Obligaciones. | ||
| -Coordinación. | ||
| -Tipología de la Organización. | ||
| Etapas de Organización | -Organización Lineal o Militar. | |
| -Organización Funcional o de Taylor. | ||
| -Organización Lineo-Funcional. | ||
| -Organización Staff. | ||
| -Organización por Comités. | ||
| -Clasificación. | ||
| -Organización Matricial. |
| -Organigramas. | ||
| -Manuales. | ||
| -Formato e Índice de los Manuales. | ||
| -Manuales de Organización. | ||
| -Manuales Departamentales. | ||
| -Manuales Inter Departamentales. | ||
| Técnicas de Organización | -Diagramas de Procedimiento o de Flujo. | |
| -Simbología. | ||
| -Secuencia para Elaborar un Diagrama de Procedimiento. | ||
| -Carta de Distribución de Trabajo o de Actividades. | ||
| -Formulación. | ||
| -Análisis de Puesto. | ||
DIRECCIÓN.
| -Toma de Decisiones. | ||
| -Integración. | ||
| -Reglas. | ||
| -Motivación. | ||
| -Teorías de Contenido. | ||
| -Teorías del Enfoque Externo. | ||
| Etapas de Dirección | -Comunicación. | |
| -Requisitos de la Comunicación Efectiva. | ||
| -Autoridad. | ||
| -Delegación. | ||
| -Mando. | ||
| -Reglas para el Mejoramiento de la Comunicación. | ||
| -Liderazgo-supervisión. |
CONTROL.
| -Reflejar la Naturaleza de la Estructura Organizacional. | ||
| -Oportunidad. | ||
| -Accesibilidad. | ||
| Etapas de Dirección | -Ubicación Estratégica. | |
| -Factores que Comprenden el Control. | ||
| -El control y su Periodicidad. |

Las técnicas de control son las herramientas de las que se auxilia el administrador para llevar a cabo el proceso de control. A continuación se muestran algunas de las técnicas de control más usuales:

PLANEACIÓN.
PROBLEMA 1.
A TUTSI Se le ha hecho un pedido de 5000 Kg de confitado el cual se debe
entregar el 15 de Julio del presente. El día de hoy es 25 de Abril y se supone
que en inventario solo hay disponibles 500 Kg de producto.
El gerente de producción ha decidido evaluar entre dos alternativas:
a) Aumentar Operarios.
b) Pagar Tiempo Extra.
De hecho en todos los subprocesos existen máquinas que no son utilizadas
al 100% de su capacidad, por lo que si se aumentaran operarios no habría
problema.
¿Sí usted fuera el gerente de producción, que alternativa escogería?
Solución:
Después de haber hecho el pasteo, con el cual no hay mayor problema,
pues siempre hay un excedente, o sea, subproducto en inventario, se encuentran
los siguientes procesos y sus tiempos estándar:
|
SUBPROCESO |
TIEMPO ESTANDAR |
|
Engomado |
56 min/bombo |
|
Blanqueado |
544 min /bombo |
|
Tintado |
135 min/bombo |
|
Brillado |
26 min/bombo |
|
TOTAL |
761 min/bombo |
Dadas condiciones en que en este momento se encuentran operando:
|
SUB PROCESOS |
MÁQUINAS DISPONIBLES |
MÁQUINAS OPERANDO |
OPARADORES EN LÍNEA |
TIEMPO ESTANDAR |
TIEMPO DE LÍNEA |
|
Engomado |
8 |
5 |
5 |
56 |
11.2 |
|
Blanqueado |
15 |
10 |
1 |
544 |
54.4 |
|
Tintado |
10 |
6 |
2 |
135 |
22.5 |
|
Brillado |
5 |
2 |
1 |
26 |
13.5 |
|
TOTAL |
38 |
23 |
9 |
761 |
101.6 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Entonces cada 54.4 minutos sale un bombo, excepto en la primera producción,
cuya tardanza es de 101.6 minutos.
La eficiencia con la que se trabaja se considera del 95%.
La producción en línea al cabo de 11 días (del 1° al 15 de junio) es:
Plínea = (6.5 hr/día)(11 días)(60 min/hr)(95%)/ (54.4min/bombo)
Plínea = 74.91 bombos
Como cada bombo tiene la capacidad de 50 kg de confitado:
Plínea = 3745.86 kg de confitado
Lo anterior ocasiona que nos falten 754.14 kg de confitado 0 15.08
bombos de producto
Evaluando las opciones propuestas:
a) Tiempo Extra:
Para calcular el tiempo extra necesario se multiplica la producción
faltante por el tiempo asignado y se divide la eficiencia:
(15.08 bombos)(54.4min) / 95% = 863.52 min = 14.39 hrs = 15 hrs
Nuestra producción en línea aumentado las 15 hrs extra, las cuales pagan
a la doble es:
Plínea = [(6.5 hrs/día)(11 días) +15 hrs (1hr)(95%)]
(54.4min/bombo).
Plínea = 85.75 bombos = 4287.68 kg
El costo de aumentar 15 horas extra es:
Costoh-extra = [ (9)(51)(11)] + 2[(15)(9 X 51) ]
(3745.86)
Costoh-extra = $ 3.80 kg
b ) Aumentar Operarios:
Necesitamos hacer un nuevo balanceo para ver en donde se pueden aumentar
operarios. Los operarios están en función del número de máquinas, entonces el
número de máquinas requeridas es:
Nmaq = (4500 kg/50kg) (761 min) / (4290 min)(95%)
Nmaq = 168 = 17 máquinas
Nuestro nuevo balanceo en vez de aumentar disminuye operarios:
|
SUBPROCESOS |
TIEMPO ESTÁNDAR |
MÁQUINAS EN LÍNEA |
MAQUINARIA REAL |
TIEMPO EN LÍNEA |
OPERARIOS NECESARIOS |
|
Engomado |
56 |
1.20 |
1 |
56 |
1 |
|
Blanqueado |
544 |
12.15 |
12 |
45.33 |
1 |
|
Tintado |
135 |
3.01 |
3 |
45 |
2 |
|
Brillado |
26 |
.60 |
1 |
27 |
1 |
|
Total |
761 |
----- |
17 |
173.33 |
5 |
Nota: Tiempos medidos en minutos.
La producción en línea para este balanceo es:
Plínea = (6.5 hr/día)(11 días)(60 min/hr)(95%)/ (56min/bombo)
Plínea = 72.77 bombos = 3638.83 kg
Esto hace que nos falten 862.16 kg o 17 bombos
Entonces lo que necesitamos hacer es aumentar operarios de manera que también aumentan el número de máquinas trabajando:
|
SUBPROCESOS |
TIEMPO ESTÁNDAR |
MAQUINA REAL |
TIEMPO DE LÍNEA 1 |
MÁQUINA REASIGNADA |
TIEMPO DE LÍNEA 2 |
NO. DE OPERARIO |
|
Engomado |
56 |
1 |
56 |
2 |
28 |
1 |
|
Blanqueado |
544 |
12 |
45.33 |
15 |
36.26 |
1 |
|
Tintado |
135 |
3 |
45 |
4 |
33.75 |
2 |
|
Brillado |
26 |
1 |
27 |
1 |
27 |
1 |
|
Total |
761 |
17 |
173.33 |
22 |
125.01 |
7 |
Nota: tiempos medidos en minutos.
La producción en línea para este nuevo balanceo es:
Plínea = (6.5 hr/día)(11 días)(60 min/hr)(95%)/ (36.26 min/bombo)
Plínea = 112.39 bombos = 5619.82 kg
El costo unitario con esta reasignación de línea de balanceo es:
Costoop= (7 op)($51)(11 días) + (22 maq)($70)(11 días) / (5619.82 kg)
Costoop = $3.71/kg
PROBLEMA 2.
El gerente de producción se ha dado cuenta de que el departamento de
jarabes, que se encarga de dar un insumo a las diferentes líneas que integran el
confitado, continuamente hace esperar a el subproceso de engomado.
¿Qué se puede hacer para solucionar el problema?
Solución:
De acuerdo al estudio de muestreo de trabajo, la producción del tiempo
que jarabes hace esperar a la línea de engomado es de 4.1 % de su tiempo
asignado.
Para hacer algo hay que tomar en cuenta lo siguiente:
a) No hay suficientes espacio para ampliar el departamento de jarabes,
pero de las 38 máquinas disponibles para el confitado, solo se ocupan 22.
b) La maquinaria (bombos) está parada es del 40% en todo el proceso de
confitado.
c) Cada máquina ocupa 2 X 1.5 metros.
d) Para ampliar la zona de jarabes se necesita un área de 2X3 metros.
e) El costo de cada bombo actualmente es de (ya devaluado) es de $
8300.00
f) El costo de la maquinaria nueva para jarabes es de $25000.00
g) Los costos estimados para instalar una máquina de jarabes es de
$2000.00
h) El tiempo que jarabes hace esperar a la línea de engomado es de 2.23
minutos por cada ciclo.
Con la redistribución de línea (ver problema 1 de planeación) nos percatamos que la cantidad óptima de maquinaria ya distribuida en la línea es:
|
SUBPROCESOS |
TIEMPO ESTÁNDAR |
MAQUINARIA REASIGNADA |
TIEMPO DE LÍNEA |
NO. OPERARIO |
|
Engomado |
56 |
2 |
28 |
1 |
|
Blanqueado |
544 |
15 |
36.26 |
1 |
|
Tintado |
135 |
4 |
33.75 |
2 |
|
Brillado |
26 |
1 |
27 |
1 |
|
Total |
761 |
22 |
125.01 |
7 |
Nota: tiempos medidos en minutos.
Haciendo una relación en vez de 19 maquinas trabajando, suponemos que se
trabaja al 100% de la capacidad de la planta, ósea, que trabajan la
cantidad óptima de máquinas disponibles. Hacemos un nuevo balanceo:
|
SUBPROCESOS |
TIEMPO ESTÁNDAR |
NUEVA REASIGNACIÓN |
TIEMPO DE LÍNEA |
NO. OPERARIO |
|
Engomado |
56 |
3 |
18.7 |
3 |
|
Blanqueado |
544 |
24 |
22.7 |
4 |
|
Tintado |
135 |
6 |
22.5 |
2 |
|
Brillado |
26 |
2 |
13.5 |
1 |
|
Total |
761 |
35 |
77.4 |
10 |
Nota: tiempos medidos en minutos
Entonces la tardanza de la línea es de 22.7 minutos.
Bajando el tiempo de 36.26 a 22.7 minutos la línea se optimiza en un
59%, pero este no es el caso estudiado.
Entonces con lo anterior nos damos cuenta que tenemos un excedente de 3
bombos, los cuales se pueden vender para comprar nuevo equipo para el
departamento de jarabes, además deja libre el espacio necesario para ampliar
dicho departamento y aún sobra un poco más de espacio.
El costo de cada bombo es de $8,300.00 entonces si vendiéramos tres
máquinas tendríamos $24,900.00 para la adquisición del equipo de nuevo del
departamento de jarabes. El costo de dicho equipo es de $25,000.00 y la
estimación de los gastos de instalación equivale a $2,000.00. esto hace que el
costo faltante para hacer el cambio sea $2,100.00
CONCLUSIONES
El manual esta enfocado a proporcionar información de valor superior a
través de la aplicación de los conocimientos de medición del trabajo, adquiridos
en clase, y su relación con las diferentes etapas de la administración.
Con base en lo anterior, se reconocen los siguientes aspectos:
Enfoque la interesado en la industria chocolatera.
Mejora continua a través el ciclo: planear, hacer, evaluar, actuar, como
un enfoque administrativo orientado a la medición del trabajo.
Reconocimiento y beneficio compartido.
Involucramiento de todos los operarios en el proceso de mejora.
Eliminación de Barreras para lograr lo más posible el 100% de trabajo
básico.
Es importante recalcar la importancia que tiene el establecimiento de
estándares de tiempo en la administración, debido a que antes de realizar el
manual teníamos muchas cuestiones acerca de la relación entre estos. Con esto
con toda certeza podemos afirmar que la medición del trabajo es una estrategia
para eliminar el tiempo muerto y poder pronosticar, planear, controlar y
organizar mejor las actividades laborales.
Por lo tanto, se cumple con el objetivo, entro lo que se destacan el
establecimiento de planes de trabajo, dentro de la planeación, para saber:
Lo que se va a hacer o fabricar, las operaciones indispensables para
ejecutar el trabajo, las cantidades, las instalaciones, herramientas y equipo
necesarias, la clase de mano de obra con la que se cuenta y la que se requiere,
el tiempo previsto para cada operación y la proporción de las instalaciones y
herramientas necesarias de que se dispondrá.
BIBLIOGRAFÍA.
ELWOOD, S. Buffa, “Administración y dirección técnica de la Producción”,
Cuarta Edición, Editorial: Limusa, México, D.F., 1982, P.p. 672
GONZÁLEZ, Ruiz Lucinda, ESPRIU, Torres José, “Instructivo
Teórico-Práctico de Análisis Sistemático de la Producción II” México D.F., enero
2001, P.p. 60
KRICK, Edward V. “Ingeniería de Métodos” Editorial: Limusa, México D.F.
1961
MAYNARD, Harold B. “Manual de Ingeniería y Organización Industrial”
Tercera Edición, Editorial: Reverté, S.A., España, 1987
NIEBEL Benjamín, FREIVALDS Andris, “Ingeniería Industrial: Métodos,
Estándares y Diseño del Trabajo” Décima edición, Editorial: Alfa omega Grupo
Editor, S.A. de C.V, México D.F, 2001.
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, “Introducción al Estudio del
Trabajo”, Cuarta Edición, Editorial: Limusa, México D.F. 2001
· R. M. Curie, “Análisis y medición del trabajo”, Editorial: Diana,
México D.F. 1972, P.p. 164
Trabajo Enviado y Elaborado por: IVAN ESCALONA MORENO
Escuela: UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UPIICSA-IPN
País: México, Distrito Federal
Materia: Ingeniería de Métodos
Carrera: Ingeniería Industrial
e-mail: ivan_escalona@hotmail.com
la_polla_records_emi@yahoo.com.mx
resnick_halliday@yahoo.com.mx
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